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張力控制系統故障破解之法
 

 

      張力控制系統在卷筒材料的生產中占有相當重要的地位,如高速凹印機、復合機、涂布機、分切機等設備基本上都配置了先進的張力控制系統,主要控制紙張、塑料薄膜等卷筒材料的開卷、收卷等張力,對保持張力恒定起著重要作用。

 

      在生產過程中,如果張力過大,就會導致材料發生拉伸變形;如果張力過小,則材料層與層之間容易發生應力形變,導致收卷不整齊,這些情況都會對最終產品質量產生直接影響。為保證張力控制系統順利工作、維持卷筒材料承受最佳張力,就要充分了解張力控制系統。下面,筆者就對張力控制系統的主要控制方式、構成與控制原理以及常見故障排除進行分析,希望對業內人士有所幫助。

張力控制系統故障破解之法


      在實際生產中,影響張力控制系統的因素有很多,進而也會帶來與之相關的故障。


      故障一:印刷套印不準


      故障現象:在印刷設備正常運行過程中,擺輥發生不規則擺動,且擺動幅度較大,進而造成套印不準。 


      故障排除:張力控制系統的結構較為復雜,因此該故障產生的原因較多,對此,筆者進行了歸納總結,主要有以下幾個方面。


      (1)擺輥氣缸的氣控回路元器件容易發生損壞,從而導致活塞漏氣,擺輥氣缸加載氣壓不穩定。對此,可考慮更換損壞的氣控回路元器件,必要時需要更換擺輥氣缸。


      (2)高精度電位器在一定區間內長時間運行,該區間的阻值一旦發生變化,容易造成高精度電位器反饋信號不穩定。此時,應及時更換高精度電位器。


      (3)電位器齒輪與轉軸齒輪的連接處間隙偏大,當張力發生變化時,擺輥的位置就會發生變化,但由于間隙的存在,容易造成擺輥不斷地來回擺動,從而影響套印精度。對此,應按照標準來調整間隙。

      故障二:張力不穩定


      故障現象:在收卷過程中,當卷徑較大時,收卷張力顯示值往往會隨卷徑的增大而不斷減小,此時驅動器的輸出電流會不斷增加,當輸出電流超過電機的額定電流后,便會引起驅動器過流保護,發出故障報警。


      故障排除:筆者首先檢查驅動器的負載和電機測速編碼器,二者均正常。通過對收卷張力控制器進行校準,發現其中一個張力傳感器發生了故障,從而使得檢測到的收卷張力信號值是實際收卷張力值的一半,隨著收卷卷徑的增大,為達到預定收卷張力,收卷張力控制器會不斷增大輸出,直至100%,而此時的實際收卷張力已遠遠超過預定收卷張力,卷筒材料繃得非常緊,負載也隨之變大,從而引起驅動器過流保護。更換張力傳感器并重新校準后,系統便恢復正常。需要注意的是:在校準收卷張力控制器時,采用的重物應盡可能接近滿度張力值,以提高張力控制精度。


      故障三:收卷起步張力過大


      故障現象:收卷張力系統在起步時超過收卷張力控制器的滿度張力值,設備需運行2分鐘左右才能達到恒張力運行,這樣不僅浪費大量原材料,降低成品率,而且容易引起張力傳感器發生零位漂移,導致張力控制值出現偏差。


      故障排除:筆者先對驅動器的輸入信號、張力反饋信號的增益、偏置及PID值等參數進行調整,但故障依舊存在。檢查張力復位信號、張力傳感器信號,均正常。檢測收卷張力控制器時發現,其內部失速存儲復位點發生了損壞,而收卷張力控制器的外部復位信號卻正常,實際上,收卷張力控制器不僅沒有復位,還存儲著前一卷的收卷張力值,因此造成了收卷起步張力較大的問題。對收卷張力控制器的內部失速存儲復位點進行修復,并更換損壞零件后,收卷起步張力便恢復正常。


      通過上文的介紹,相信大家對筆者所說的
張力控制系統故障破解之法也有了一定的了解,更多相關資訊敬請登陸我司網站進行查看或來電免費咨詢。

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